时间:2014-02-10 17:08 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:杜江等 点击次数:
摘要:樊页1井是在去年部署的连续取芯414.44m的预探井。施工中面临了泥浆选型、建井周期长、长筒取芯、井眼维护等诸多难题。为解决取芯井段长,起下钻作业次数多,在保证取芯收获率的前提下,工程上采用长取芯筒外筒上对接短取芯筒的优化措施,减少了工人的起下钻工作量,泥浆、地质、钻井工程师协同作战,保证了优质、高效的完成该井。
关键词:樊页1井连续取芯取芯钻头技术优化
一、基本概况
本井2012年5月19日一开,表层套管?339.7mm下深157.23m;5月21日二开,?244.5mm技套下深1983.49m;完钻井深3622m;6月12日井深3030m取第一筒芯.,取芯地层为沙三段,岩性为灰色、深灰色泥页岩,棕褐色油页岩。本井钻井周期78天7小时,建井周期93天7小时,取芯收获率97.39%。
二、项目提出的背景及主要原因
深探井取芯地层硬且复杂,夹层较多,地质情况了解不详细,造成机械钻速低,取芯收获率难以保证,连续取芯以前很少遇到,特别是长筒取芯由于收获率难以保证基本上没有使用,严影响了施工速度。樊页1井是一口连续取芯414.44m的预探井,取芯井段3030m-3444.44m,取芯地层为沙三上到沙四上。该井在施工中,我们总结出了一套行之有效的施工方案,有效的加快了施工进度,保证了取芯的顺利完成。提高了钻井速度,促井了经济效益,对于其它井取芯施工也具有较高的借鉴意义。
三、项目主要内容及实施情况
1.优化施工方案
该井在前10筒取芯中使用了9m取芯筒取芯,在对地层情况比较了解,有把握保证收获率和密闭率的情况下,从第十一筒开始使用16m长方钻杆和接一根半取芯筒的长取芯筒。我们把一根长取芯筒和一根短取芯筒接起来。长取芯筒外筒本体和上接头之间再接一根短取芯外筒,外筒长度共计14m。长取芯筒内筒上面通过一个双母接头和上面短取芯筒内筒相接,内筒长度总共达到了13.4m。取芯过程中,不接单根,不上提钻具,在保证收获率和密闭率的前提下,一次可以取芯13m以上,而使用常规的取芯筒一次只能取芯8m。本井取芯414.44m,按每筒取芯8m计算,预计需要52筒才能完成,而实际只取芯39筒。至少少起下钻13趟,明显的提高了施工速度。
2.优选取芯钻头,在樊页1井使用了三种密闭取芯钻头
型号分别为PSC136m-8115,PMC037m-8115和TMC616-8115取芯钻头。其中PSC136m-8115为PDC取芯钻头,PDC粒径为13mm。PMC037m-8115也为PDC取芯钻头,PDC粒径为8mm。TMC616-8115取芯钻头为聚晶取芯钻头。其使用情况如下表
从对比情况来看,使用型号为PMC037m-8115的PDC取芯钻头机械钻速最快。在该井施工中,我们发现相同的地层,钻头选型不同机械钻速差别较大。对于中深井建议使用粒径为8mm的PMC037m-8115钻头。目前,使用硬地层常规取芯工具,井队从供应站领到的钻头只有三角聚晶或圆柱聚晶取芯钻头,在使用中机械钻速很慢,难以满足施工要求。今年,32560队施工的羊16-斜1井,使用圆柱聚晶取芯钻头,取芯井段1444m~1465.2m,地层沙三段,平均机械钻速只有0.72m/h。3247队施工的广北5-斜2井,取芯井段1830m~1845m,地层沙三段,平均机械钻速只有0.66m/h。如果选用PDC取芯钻头,机械钻速提高一倍是完全可以的。建议供应部门多引进几种取芯钻头以满足施工的需要。
3.检查好取芯工具,特别是岩心抓、取芯筒,各道扣按要求紧扣
施工中严防井下落物。加强设备检查保养,保证取芯连续性。按要求造好芯,在取芯过程中密切注意井下情况变化,严格执行取芯的各项技术措施,确保取芯收获率和密闭率。针对取芯过程中钻时较慢,岩心磨细,岩心抓抓不牢易导致掉芯。通过检查岩心爪,割芯前50cm增大钻压,打完进尺后减少磨芯时间,有效的解决了掉芯的问题,保证了收获率。
4.大排量、高转速、低钻压
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