一钢轧厂转炉钢包车、渣车PLC控制系统应用研究
时间:2013-12-27 10:29 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:孙伟婷 点击次数:
摘要:本文主要论述了宣钢一钢轧厂转炉炉下钢包车和渣车控制系统的优化改造,大大降低了设备的故障率,降低了设备维护难度,保证了转炉正常的生产冶炼。
关键词:钢包车渣车变频器
中图分类号:TP29文献标识码:A文章编号:1007-9416(2013)10-0015-02
一钢轧厂转炉炉下车辆包括钢包车和渣车,是转炉冶炼过程中的主要辅助设施,钢包车的作用是拖运钢包至出钢位,待出完钢后将钢包拖运至吊包位,等待天车吊运钢包至精炼炉。渣车的作用是拖运冶炼过程中产生的残渣,并将其拖运至残渣处理位。钢包车与渣车能否正常工作将直接影响炼钢转炉生产和生产节奏。一钢轧厂1#转炉钢包车、渣车控制系统,原采用的是PLC控制加变频器控制,设计上不合理,原控制系统故障点多,每月发生事故平均6次,每次平均恢复时间需要30分钟。为了有效降低控制钢包车、渣车的事故率,技术人员决定对该控制系统级故障点进行优化改造,降低设备故障率,减少经济损失,降低维护难度。
1系统优化过程
根据原1#转炉钢包车、渣车控制系统存在的设计缺陷,特别制定了以下技术改造方案:
(1)去掉原控制系统中的PLC控制系统。原控制系统采用PLC控制系统及变频器控制系统,同时对渣车及钢包车进行控制,设计上不合理,线路复杂,控制点多,故障点多,不容易排查故障。经过技术人员论证,变频器通过内部功能模块,完全可以满足和保证钢包车及渣车的稳定正常运行,没有必要再加上PLC控制系统。于是将价值2万元/套的2套PLC控制系统全部甩掉,改变控制系统及控制线路,用变频器直接控制渣车及钢包车的运行。经过技术论证、物质准备、图纸设计、配盘布线,技术人员圆满的完成了此次技术改造。将原来28个继电器控制,改为现在的5个继电器控制,减少了继电器的使用量、电缆电线的使用量、减少了PLC控制环节及使用量,降低了维护难度,节约了生产维护成本。原控制系统在维护过程中,涉及到PC和电工维护人员,共同查找故障线路繁琐,故障点多,处理事故不及时。
改造后1#钢包车只剩下了5个继电器,分别为炉后K1,氩站K2,正转K3,反转K4,和急停K5。如图1所示:
改造后1#渣车也剩下了5个继电器,分别为炉前K1,渣间K2,正转K3,反转K4,和急停K5。如图2所示:
(2)更换主令控制器。原现场操作台主令开关采用的是进口的价值8000多元钱的主令,控制钢包车、渣车不同行走速度,进行多段的速度控制。根据钢包车、渣车行走特点以及岗位工操作经验,一个运行速度就完全可以满足生产要求及设备运行情况。于是采用国产的价值300多元钱的主令控制器取代进口主令控制器。原每年更换2台主令控制器,改造后国产主令控制器至今使用良好,能够满足现场生产实际需要,价格便宜的多。
2实施效果对比
钢包车、渣车控制系统优化改造完成之后,设备运行稳定。便于岗位人员操作,减少了操作失误,降低了设备故障率,减少了故障点。钢包车、渣车变频器控制系统的改造,满足了工艺生产要求,达到了降本增效的目标。该项目对于各钢厂钢包车、渣车控制系统很有借鉴意义,投资成本低,控制稳定,故障点及故障率低,便于维护和使用,值得广泛推广。该项目的关键技术及创新点是通过变频器内部功能模块实现钢包车、渣车的电气控制系统,同时采用国产主令控制器替换进口主令控制器实现钢包车、渣车速度控制(如表1)。
3经济效益分析
3.1经济效益
一钢轧厂钢包车、渣车控制系统改造,主要是在原控制系统的基础上进行了改造,将2套PLC(2万元/套)替下作为其他备件使用,用300元的主令控制器替换下了原8000元的主令控制器(每年更换2台)。实现经济效益如下:20000×2+8000×2-300=55700元。
改造后只需要10分钟,就可以恢复生产,而且故障率明显降低,至今未发生同类事故。以上计算仅仅是针对影响转炉正常生产出发,在发生故障后引起的停炉停机事故造成的其他经济损失更是数额巨大。
3.2社会效益
该控制系统的改造完成,优化了原控制系统,减少了控制环节,安全、可靠、使用,减少了维护难度,值得在各钢厂广泛推广使用。
- 论文部落提供核心期刊、国家级期刊、省级期刊、SCI期刊和EI期刊等咨询服务。
- 论文部落拥有一支经验丰富、高端专业的编辑团队,可帮助您指导各领域学术文章,您只需提出详细的论文写作要求和相关资料。
-
- 论文投稿客服QQ:
2863358778、
2316118108
-
- 论文投稿电话:15380085870
-
- 论文投稿邮箱:lunwenbuluo@126.com