时间:2014-02-28 10:39 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:孙祥忠 点击次数:
由于尾气回收设施干气压缩机K-301脱液能力不足以及控制仪表不完善,压缩机K-301无法运行,经过一系列改造后,2012年12月20日投入使用,投用后,脱酸低压尾气、柴油低压尾气得以回收。后经过一系列优化调整,将脱硫后尾气并入燃料气管网,回收利用;焦化汽油加氢装置干气、减粘装置干气、催化汽油加氢装置干气引入尾气回收系统,并生产出优质干气。这一切得益于尾气压缩机的稳定运行,为了保证压缩机的长周期运行,加氢一车间通过不断实践与努力、摸索出一套成熟的运行方案。
1.经济效益
2013年10月26日根据公司安排40万吨/年的柴油加氢改质装置停工,尾气停止进入尾气回收系统。由于各系统尾气的实际值要低于设计值,同时各装置产出的干气变化较大,因此经济效益按尾气脱硫塔入塔干气量计算。
每小时回收清洁燃料气1134Nm3,即1134Nm3/h×0.89kg/Nm3=1009kg/h=1.009t/h
每年可回收清洁燃料气:1.009t/h×8400h/y=8476t/y
每年创造效益:8476吨/年×0.2169万元/吨=1838.44万元/年
2.社会效益
2.1减少辽河石化公司SO2排放量458吨/年,消灭加氢火炬,改善公司周边的环境,消除异味,从而达到清洁生产、节能减排的目的,提高公司整体管理水平和形象。
2.2延缓相关系统的硫化氢腐蚀,降低泄漏的风险及产生的危害。
2.3减少硫化氢对员工的伤害。
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