时间:2016-08-26 15:18 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:杜宝银等 点击次数:
摘 要:在生产弹性体产品时,因工件具有弹性,容易变形,加工内孔面和外锥面的质量不稳定,易夹持铣刀、钻头等工具,使被夹持的工件受力不均匀,精度不高,影响加工质量.针对这种情况,我们成立技术攻关小组,通过2014年整个下半年试制摸索出加工弹性体必须选择合理的加工路线,大幅度提高了弹性体产品质量及生产效率。
关键词:弹性体工件;加工工艺路线;选择
山东天源有限责任公司生产的弹簧夹头系列产品,ER夹头系列,铣夹头中的弹簧夹头和各种标准夹头等弹性体,加工时会出现一些现象:一是夹持孔变形,不成圆状而是椭圆形状。二是各个槽间的间隙部分有涨开,有时缩紧。三是成品有时槽断裂。四是整体产品歪斜,加工不起来,五是受力后不恢复原状.由于产品质量合格率低,不稳定,而且产量、销量也一直不高,2011年公司生产弹簧夹头产品(二车间生产产品)不足4万件,而且退货情况严重。针对此情况2014年下半年开始由我负责组成3人的技术攻关小组,解决产品的质量问题并提高生产效率,经过半年的时间多次试制,基本解决了问题,达到了目的,在不增加新设备,不需要增加较大资金投入的情况下,探索出了提高弹簧夹头产品质量,提高生产效率的心得和思路。
1 编制合理的加工工艺,减少加工环节,一次装夹,完成多步工序
对于弹簧夹头系列产品的生产,传统加工工序是;下料;粗车外圆;钻孔;(焊接);退火;车形;车锥;钻空;铣槽;热处理;磨锥;磨台;磨圆;时效;开槽;粗磨端面;粗磨内孔;修刺;精磨;抛光等20道工序。每道工序都是为了加工单一工作面而设计的,存在许多误差:每装夹一次都有误差,机床设备本身存在有精度误差,操作时工具刀具有误差、人为误差。这些误差形成整体误差,直接影响加工质量,我们经过反复试制调整,最终确定为粗加工3道,就是车床一道、钻床一道、铣床一道、热处理淬火处理后精加工4道,就是磨外锥、外圆一道、割槽一道、时效处理一道、精磨一道,共8道工艺,比以前工艺减少12道工序。这就相应的减少装夹次数、避免了机床本身、加工余量等部分误差。完善产品的工艺装备水平,提升产品质量,并且随着工序步骤的减少,工件待机时间减少,上机时间长,生产加工紧凑,生产效率提高。
2 调整加工先后步骤、改变加工方法,提高产品合格率
由于加工先后步骤和方法不同,使用的刀具、工具和工装不同,直接影响到产品质量。我们根据理论测算,借助其他厂家好经验做法,多次试制,反复调整生产先后次序,寻找到一些较好的加工方法;
(1)对于较小的产品,毛坯用Φ20X20以下规格的产品,须二个产品同时加工,粗加工完截断一分为二。大规格的产品每个单独加工;
(2)精加工内孔后,检验合格后再开槽,进刀量少,转速高;
(3)淬火后以车削替代磨削,留加工余量少,产量大,生产效率高;
(4)设计专用工装,选择合理刀具,均匀开槽,切割;
(5)选择合理时效温度数值和工位器具,两次进行,着力稳定内部组织;
(6)热处理时调整个别技术指标,改造工艺装备;
(7)利用专用检测仪器,检测开槽前和开槽后变化情况,及时调整和修复。
3 产品加工工艺路线、加工方法随时变化
在同一个企业内部,针对某种产品机械加工路线和加工方法并不是一层不变的,对于同一种产品来说,不同的机床设备不同的加工工艺和方法,具有不同的工装、工具、胎具还有不同的加工方法。操作人员的流动,加工产品规格的变化,工装、胎具变动,产品受气温和温度、湿度变化而变化。所有这些都需要加工产品的工艺、加工方法随时进行调整和变动。本公司加工的弹簧夹头系列产品,粗加工和精加工方面更改了原来的加工留量,更换了刀具和工装,根据气温变化,调整了温度范围。
目前工艺和方法生产的弹簧夹头系列产品与2011年生产相同的产品进行比较如表1。
通过探索加工方法和调整加工次序,克服了槽间夹紧力不均匀、涨槽、缩槽、整体断裂、精度偏低的情况,月度检查合格率由2011年的89%-90%提高到2015年的98%--100%。根据市场部对客户使用产品满意度调查统计结果表明:2011年平均为85%左右,2015年都在99%以上,客户对产品质量非常满意。
参考文献:
[1]第1篇 机械设计总论.机械设计手册(第1卷)[K].机械工业出版社.
[2]第18篇 标准化与互换性论.机械设计手册(第3卷)[K].机械工业出版社.
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